在长沙某工业厂房内,一台运行多年的中央空调系统正面临能耗高、效率低的问题。该厂房负责人经过多方考察,最终选择与湖南美汇暖通工程有限公司合作,对现有系统进行节能改造。改造后实测数据显示,空调系统整体能耗降低50%,运行稳定性显著提升。
该厂房原有空调系统采用传统定频主机,管道布局存在局部阻力过大问题,末端设备老化导致冷量分配不均。美汇暖通技术团队现场勘查后,提出分阶段改造方案:首先更换高效变频主机,优化水系统管路;其次升级智能控制系统,实现负荷动态调节;最后对末端风口进行水力平衡调试。
技术方案实施细节
1.主机设备升级
选用一台能效比达5.0的变频离心式冷水机组替换原有设备。新主机可根据厂房实际负荷自动调节压缩机转速,避免低效区间运行。测试数据显示,仅主机部分能耗即降低35%。
2.水系统优化
原系统采用同程式管路设计,部分支路压损偏高。技术团队通过BIM建模重新计算管径,将关键段管径扩大20%,并加装动态平衡阀。改造后水泵扬程需求减少15%,年节电量约8万度。
3.智能控制改造
加装物联网温控终端,实时采集各区域温度数据。系统通过算法自动调整水泵频率和末端阀门开度,避免过冷或过热。对比改造前,无效制冷时间减少40%。
4.末端设备维护
清洗全部风机盘管翅片,更换密封性更优的电动二通阀。水力平衡调试后,最不利环路温差从3℃降至0.5℃以内,显著提升舒适度。
节能效果验证
改造完成后,美汇暖通团队对系统进行连续30天监测。数据显示:在同等生产条件下,空调系统日均耗电量从1200度降至600度,节能率稳定在50%左右。按当地工业电价0.8元/度计算,年节省电费约17万元,预计2.8年可收回改造成本。
项目关键支撑
湖南美汇暖通工程有限公司在此次改造中展现出专业能力。公司拥有20余名经验丰富的暖通工程师,核心成员平均从业超10年,精通ASHRAE、GB等国内外技术标准。其技术团队通过热力计算与BIM协同设计,精准匹配厂房负荷需求,避免设备选型过大造成的浪费。
施工阶段严格遵循ISO管理体系,采用格力中央空调等高效设备,确保改造工程一次验收合格。后期还提供每月一次的免费运维检测,持续优化系统性能。
行业参考价值
该案例表明,工业厂房空调系统通过针对性改造可实现显著节能。关键在于:
-优先更换高能效主机设备
-重视水力系统平衡性优化
-引入智能化运行策略
美汇暖通在暖通空调系统节能改造领域的经验,为同类项目提供了可复制的技术路径。
此次改造不仅降低企业用能成本,更减少碳排放约200吨/年,体现出经济效益与环境效益的双重提升。厂房负责人表示,系统运行噪音较改造前下降10分贝,员工工作环境同步改善。未来还将考虑接入美汇暖通开发的智慧能源管理平台,进一步挖掘节能潜力。