在造纸工业里,造纸黑液是主要的污染源之一。它含有大量木质素、半纤维素降解产物以及各种化学助剂,颜色深黑且浓度高,若未经有效处理直接排放,会对水体、土壤等生态环境造成严重破坏。
ZTi - 7060脱色絮凝剂技术原理ZTi - 7060 脱色絮凝剂是一种经过精心研发的有机高分子聚合物。其分子链上分布着多种活性基团,这些基团具有独特的化学性质。在处理造纸黑液时,它主要依靠两种作用机制实现脱色。
一方面是吸附架桥作用。ZTi - 7060 的长分子链能够像桥梁一样,将黑液中分散的染料分子、木质素碎片等微小颗粒吸附在分子链上,使它们相互连接、聚集,逐渐形成较大的絮体。另一方面是电中和作用。造纸黑液中的许多污染物颗粒带有负电荷,而 ZTi - 7060 分子链上的部分基团带有正电荷,它们能够中和颗粒表面的负电荷,降低颗粒之间的静电斥力,从而促进颗粒的聚集和沉降。通过这两种作用的协同发挥,ZTi - 7060 能够快速、有效地去除黑液中的有色物质,实现高效脱色。
实际应用案例案例一:某小型造纸厂某小型造纸厂以废纸为原料生产再生纸,其产生的黑液中木质素含量较高,颜色呈深褐色,色度高达 2000 - 2500 倍,且 COD 浓度在 8000 - 10000mg/L 左右。该厂原本采用传统的硫酸铝法处理黑液,但脱色效果不佳,出水色度仍在 500 倍以上,无法满足当地的环保排放要求。
后来,该厂引入了 ZTi - 7060 脱色絮凝剂。经过小试和中试确定最佳投加量为每升黑液 250 - 300 毫克,在 pH 值为 6 - 7 的条件下进行处理。处理后,黑液色度显著降低,降至 80 倍以下,去除率超过 96%,同时 COD 去除率也达到了 50%左右。而且,使用 ZTi - 7060 后,絮体沉降速度明显加快,从原来的 60 - 70 分钟缩短至 20 - 30 分钟,大大提高了处理效率,降低了处理成本。经过一段时间的运行,该厂的黑液处理效果稳定,出水水质达到了环保排放标准,避免了因超标排放而面临的罚款和停产整顿风险。
案例二:某中型造纸企业某中型造纸企业采用木浆为原料生产高档文化用纸,其黑液成分复杂,含有大量的木质素磺酸盐、色素等物质,颜色乌黑发亮,色度在 3000 - 3500 倍之间,COD 浓度高达 12000 - 15000mg/L。该企业之前采用生物处理与化学沉淀相结合的工艺,但生物处理对黑液中的难降解有机物去除效果有限,化学沉淀使用的传统絮凝剂脱色效果不理想,导致整体处理效果不佳,出水色度经常在 300 倍以上波动。
为了改善处理效果,该企业在化学沉淀阶段引入了 ZTi - 7060 脱色絮凝剂。通过调整工艺参数,确定 ZTi - 7060 的最佳投加量为每升黑液 300 - 350 毫克,同时配合适量的聚丙烯酰胺(PAM)作为助凝剂。经过一段时间的运行,处理效果得到了显著提升。黑液色度降至 50 倍以下,去除率超过 98%,COD 去除率也提高到了 60%左右。而且,ZTi - 7060 的使用稳定了处理效果,减少了因黑液水质波动导致的处理效果不稳定问题,提高了企业的环境合规性和生产稳定性。同时,该企业还发现,使用 ZTi - 7060 后,产生的污泥量相对较少,降低了污泥处理的成本和难度。