截至9月底,彝良驰宏在行业内率先投用的首台大功率(630kW)球磨机环形永磁直驱电机连续安全稳定运行8个月。运行数据显示,磨矿电耗降低15%以上,预计全年可实现节电100万千瓦时以上。
传统球磨机普遍存在传动系统故障多、维护成本高、能耗大等问题。为破解这一行业难题,彝良驰宏引入永磁直驱技术,对球磨机进行升级改造。该技术以永磁直驱电机替代原有的“同步电机+气动离合器+齿轮传动”结构,从根本上解决了传动系统故障频发的问题,传动效率提升13%以上。
在安装过程中,项目组严格执行标准化作业程序,通过经纬仪精准定位、工装校准气隙、百分表监测浮升量等措施,确保安装精度。改造后,球磨机振动值降至0.34mm/s,几乎为零,维护成本同比降低40%。
在设备稳定运行的基础上,彝良驰宏成立专项攻关小组,围绕球磨机转速率与钢球运动轨迹的关系展开研究,结合理论建模与现场试验,持续优化调速参数和钢球级配,在稳定工艺的同时进一步挖掘节能潜力。
下一步,彝良驰宏将巩固球磨机节能运行模式,并拓展新技术、新设备的应用,持续推进节能降耗和提质增效工作。(中国铜业)